忙完之后,陈卫东还去了一趟四九城铁道学院,通过庄教授和严教授,认真学习了关于鹰酱的质量标准制定方式。
庄教授最后还告诉陈卫东,他现在很空闲,可以带几位学生来检修车间,帮着制定质量管理标准。
陈卫东回宿舍换完衣服之后,就回到机务段先来到了检修车间,让陈卫东意外的是,此时检修车间质量管理体系的技术改进,推行的速度,又进了一个台阶。
已经达到了可以准备开启大修的条件。
这等检修效率,就是陈卫东都感到惊讶了,陈卫东不明白其中的缘由。
程总工低声询问:“老王,你和高增荣同志说了什么?”
王工神秘一笑:“横竖,对陈科长目前工作有推动作用的。”
高增荣:“陈科长,质量管理体系第一阶段,已经完成了,现在大家伙的返工率,基本稳定在一定范围,同时工作流程,规章制度,大家都通过了考核。
可以进行第二阶段了。”
此时检修车间众人们都目光灼热的看向陈卫东,大家伙可都没有忘记,检修车间之所以推行质量管理体系,其实就是为了升级为大修段。
一旦检修车间升级为大修段,就可以从机务段独立出去,成为检修工厂。
同时因为大修技术上去了,大家伙的工资待遇、津贴也会有相应的增长。
从检修车间升级为检修工厂,这可不是特例,陈卫东记得要不了多久,宝鸡电力机车段,就会成功完成进口6Y2型电力机车的中修和大修技术,打破了技术封锁,并通过国产代用解决配件短缺问题,标志着检修工作从简单维护转向复杂修理,为工厂化运营奠定了技术基础。
后来,机务段在50——60年代,逐步增设专业工序,入不落轮璇修和牵引电机检修,同时完善监测设备,使用检修活动从运输单位的附属职能转向专业分工,后来,宝鸡机务段的检修车间,和机务段分家,成为独立专业检修单位,实现了从段到厂的组织升级。
而这个时间段,也是新国家牵引动力电器始起步的阶段,检修需求增长,促使机务段通过技术攻关和设备完善提升能力,最终向工厂模式转变。
当时吴副段长找陈卫东谈话的时候,当时陈卫东就想到了宝鸡机务段检修车间的例子,实际上,机务段的检修车间实现了大修之后,同时在质量管理体系推行中,实现零件互换,质量标准制定等步骤,都是为了促使检修车间往工厂的职能转变。
陈卫东:“同志们,现在是十月份了,我们乘风破浪,定下的检修目标是翻倍的检修任务量,给新国家献礼。
但是今天我觉得我们可以做的更好,我们可以在检修工作量翻倍的同时,完成蒸汽机车的中修、大修,让我们的机务段成功升级为大修段.....
从今天开始,技术科所有同志,检修车间,所有干部,和大家伙都一样,发挥钢人铁马精神,努力进行技术革新,努力实现机务段蒸汽机车的中修、大修,让我们的机车更好开,大家伙能不能做到?”
“能!”
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